在电除尘技术的应用中,净化车间施工步骤中的减功率振打技巧显得尤为重要。原有的传统振打方式存在一些问题,如尽管加大振打强度和频率,但粉尘粒子仍难以有效清除,久而久之导致电晕线肥大、收尘板积粉,影响除尘效率。此外,大力振打可能导致粉尘二次飞扬,进一步降低了效率。
为了解决这些问题,龙净公司在梅县电厂3号炉的电除尘器改造中引入了一种新的“减功率振打”技术。这一技术通过改变控制方式和电流极限,在适当时刻自动进入“减功率振打”状态。在这种情况下,加大的空间电场吸附力使得粉尘粒子更容易被清除,同时也能够减小供电功率,从而提高了整体的除尘效率。
“减功率振打”的参数设定包括频度设定和电流极限设定。频度可以选择0:0(不进入减功率模式)或1:i(i代表信号次数),但需要平衡频繁与间隔,以确保既能提高清灰效果,又不会造成过多二次飞扬。至于高压控制柜的“电流极限”,可设定为0%到100%,以找到最佳的平衡点,使得空间電場力的作用最适合于震落粉尘,而非过强或过弱。
经过改造后的梅县电厂3号炉显示,“减功料振拍”的效果显著,不仅提升了电子设备运行效能,还促进了环境保护工作,为工厂提供了更为理想的烟气净化条件。