在大气污染环境治理中,电除尘器的应用已成为行业内广泛讨论的话题。这些高效的粉尘捕集、回收和气体净化设备,不仅具有较高的除尘效率和烟气处理量,而且能够耐受较高的温度,广泛应用于电力、冶金、水泥及化工等领域。其工作原理是通过将含尘空气集中至除尘本体,并悬挂电晕线和收尘板(其中收尘板为正极)来实现。在特定的电场下,电子和离子会产生放电,从而使得粉尘颗粒带电并被吸附。这一过程中,由于振打方式对除尘效果至关重要,因此有效清灰对于维持高效运行至关重要。
然而,传统的振打方法存在诸多问题。一方面,即便加强振打强度与频率,粉尘粒子仍难以被完全清除;另一方面,加大的振打力可能导致粉末二次飞扬,对减少了排放效果。而在梅县电厂3号炉改造前的BE型电除尘器,就因为采用了传统振打方式,其空间電場電壓下降、二次電流显著下降,最终导致出口烟气浊度达到90%以上。
为了解决这一问题,在改造时,将H型微变更为K型,并且使用西门子的PLC进行替换,同时引入了一种名为“减功率振打”的新技术。这种技术通过自动调整控制方式与电流极限,以减小供给功率,当适当时段进入“减功率振打”状态,使得空间電場力的作用减小,从而提高了清灰效果。此外,“减功料振拍”的参数设定也非常关键,其中频度设置有0:0或1:i两种模式,而“ 电流极限”可设定从0%到100%,以确保最佳结果。
经过改造后,梅县电厂3号炉中的工作表现显著提升:空间電場電壓与二次電流稳定性提升,大幅提高了除塵效率,同时出口煙氣浑濁度由90%以上降低到了40%左右。“減功料振拍”的成功实施不仅证明了其在实际操作中的优越性,也展示出对环境治理的一大贡献。