硫铁矿烧渣一步法生产固体复合混凝剂及应用

摘要:在一定的温度和压力下,用硫铁矿烧渣为主要原料,经过酸溶、水解聚合和膨化凝固,一步直接生产出固体新型复合混凝剂,所得产品的铁含量18%,碱化度10%。在废水处理中的应用表明,新型复合混凝剂具有良好的混凝效果。与聚合氯化铝和聚合硫酸铁等混凝剂相比,该新型复合混凝剂具有优良的性能价格比。 关键词:硫铁矿烧渣 新型复合混凝剂 废水处理 1 引言 采用混凝剂对工业废水和城市污水进行混凝处理,是水处理中最常用的方法之一,也是消除污染、保护环境的重要手段。无机混凝剂的发展,经历了从明矾、硫酸铝、硫酸亚铁、硫酸铁和三氯化铁等简单低分子无机盐混凝剂,到聚合氯化铝(PAC)[1]、聚合硫酸铁(PFS)[2]等无机高分子混凝剂,以及20世纪90年代以来产生的具有更高分子量的聚硅酸盐类混凝剂[3]的发展过程。在现市售无机混凝剂中,PAC的产销量最大,其次是PFS,聚硅酸盐类混凝剂由于其稳定性问题,仅在小范围内生产使用。由于生产原料和生产工艺方面的原因,现有无机混凝剂的生产成本较高,这就使得水处理成本也相应偏高。因此,研究和开发工艺简单、成本更为低廉的新型水处理混凝剂,一直是科研工作者的努力方向。采用硫铁矿烧渣等工业固体废弃物为原料生产聚合铁类混凝剂,就是一条降低混凝剂成本的重要途径,同时也是减少和消除固体废物污染和进行资源化处理的很好方法。文献报道[4~6],已有不少硫铁矿烧渣生产聚合铁类混凝剂的研制,但是生产出成本低廉、性能稳定并具有市场竞争力的工业化固体产品的成功实例,仍未见报道,往往只是研制得液体聚合铁样品。原因在于硫铁矿烧渣的酸溶反应时间长、有效成分溶出率低、中间产品游离酸含量高,致使原料利用率低和成本较高,且中间产品聚合困难,即使聚合了,所得聚合铁样品稳定性很差,会在几天内出现氢氧化铁沉淀并最终失效。 在以往工作的基础上[7],笔者结合广东拥有大量硫铁矿烧渣的的实际情况,以烧渣为主要原材料、适量的粉煤灰等为辅料,进行了一步法直接制备以铁铝为主的新型固体复合混凝剂(PISC)的研究,并进行了工业化生产和应用,在成本和使用性能方面,均达到了预期目的。与市售聚合氯化铝和聚合硫酸铁混凝剂相比,新型固体复合混凝剂具有优良的性价比。 2 新型固体复合混凝剂的生产 2.1 工艺流程 硫铁矿烧渣和粉煤灰等废渣中的有效成分,主要是铁、铝、镁、钙的氧化物,此外还有一些硅酸盐。在一定的温度和压力下,原料经硫酸预处理、酸溶后得到铁铝镁等的硫酸盐混合物;然后在一定温度下,硫酸盐混合物在多功能助剂作用下进行水解聚合、膨化、凝固,直接得到固体复合混凝剂PISC。生产过程中,无需蒸发、浓缩,即可直接生产固体复合型混凝剂PISC。工艺流程如图1。 图1 新型固体复合混凝剂生产工艺流程 2.2 酸溶反应 酸溶反应速度和铁铝的溶出率除了与反应时间、反应温度和酸浓度有关外,还与助溶催化剂有关。添加助溶催化剂ZR-08是保证反应顺利进行和提高溶出率的关键因素。试验结果表明,当温度在100~130℃、酸浓度为50~80%和反应时间为3~5h的范围内,铁铝的溶出率较高;在一定压力、温度和时间条件下,必须优先选择适宜的酸浓度和添加适量的ZR-08,使反应不但有较高的溶出率,而且中间产品中的游离酸含量较少,以利于后续的聚合、膨化和凝固。酸溶反应后,铁铝等有效成分的溶出率达到96%,中间产品游离酸含量(质量分数)小于1%。 2.3 水解聚合与膨化凝固 水解聚合和膨化凝固过程是得到固体产品的关键步骤。酸溶后的中间产品含有一定量的游离酸,为得到性能良好和具有适宜碱化度的产品,必须进行水解聚合,以利于后续的产品固化。在聚合过程中,添加的多功能助剂ZJ-18,不仅具有增加产品碱化度的功能,同时也使产品在降温放料后能够自动进行膨化凝固,并最终得到固体产品。整个过程无需蒸发浓缩,节能降耗。 该工艺所得固体产品的碱化度,可在一定的范围内按使用要求调节,性能稳定,贮运方便,避免了液体产品的贮存稳定性很差等缺点。产品性能指标为:铁铝总量(质量分数)大于18%、1%水溶液pH值2~3、碱化度大于10%、 固体助凝吸附剂10%;外观为土红色固体粉状物。 3 PISC在废水处理的应用 PISC可以用于多种工业废水的混凝处理,如造纸废水、印染废水、含油废水、城市综合污水、选矿废水和化工废水等,具有优良的混凝性能和较高的CODCr去除率。 3.1 PISC在造纸废水处理中的应用 3.1.1 PISC在造纸废水处理中的应用情况 为了考察PISC对造纸废水的处理效果,选择了不同类型和不同厂家的造纸废水进行处理,并与其他混凝剂的处理效果进行了对比。分别以PISC和PAC为混凝剂处理河南新密市某再生纸造纸废水(试验结果如图1),废水原始CODCr为1109mg/L,当混凝剂投加量为0.3mg/L时,PAC的效果稍好于PISC,废水CODCr分别降低到了422mg/L和395mg/L,此时从外观看,处理后的水仍较浑浊;当投加量达到0.5g/L时,处理后的水外观澄清透亮,CODCr分别为311mg/L和376mg/L。采用不同混凝剂处理其他造纸厂废水的实际结果如表1~3。 表1 许昌某纸厂草浆造纸废水的处理(处理前CODCr=4025mg·L-1) 项目 PISC投加量/g·L-1 PAC投加量/g·L-1 PFS投加量/g·L-1 0.6 1.0 1.4 0.6 1.0 1.40.61.01.4 处理后CODCr/mg·L-1 2125 1350 1200 1908 1442 1380212013451210 表2 中牟某造纸厂废水的处理(处理前CODCr=1467 mg×L-1). 项目 PISC投加量/g×L-1 PAC投加量/g×L-1 PAC投加量/g×L-1 0.6 0.8 1.0 0.8 1.0 处理后CODCr/ mg×L-1 402 350 320 515 460 CODCr去除率 / % 72.6 76.1 78.2 64.9 68.6 上清液外观 稍黄 微黄 清亮 黄清亮 微黄亮 表3 东莞某废纸造纸废水的处理(处理前CODCr = 640 mg×L-1) 项目 PISC投加量/mg×L-1 PAC投加量/mg×L-1 PFS投加量/mg×L-1 100 150 200 100 150 200100150200 处理后CODCr/mg×L-1 415 366 300 579 482 435405370304 从处理结果可以看出,在处理造纸废水时,PISC在去除废水CODCr方面与PFS基本相当,与PAC相比具有明显的优势。另外,在产品成本上,PISC仅是PAC的1/3~2/3。 对于造纸废水处理,无论是木浆造纸废水还是非木浆纸造纸废水处理,要达到国家排放标准,一般均需要经过混凝和生化二级处理。目前,混凝处理一般采用PAC为混凝剂。以PAC为混凝剂,虽然混凝气浮效果较好,但有两大缺点:一是CODCr去除率较低;二是用PAC处理后的造纸废水中有一定浓度的残留铝,水中的残留铝会抑制微生物的生长,这对后续的好氧生物处理非常不利,这是目前一些生物处理过程中效果不佳的主要原因之一。当采用以铁盐为主的混凝剂进行处理时,不仅CODCr去除率较高,而且不会对生物处理产生不利影响,易于达标排放。 3.1.2 PH值对处理造纸废水CODCr去除率的影响 为考察pH值对PISC处理造纸废水的影响,处理前采用稀酸和碱调节废水的pH值。 pH值对CODCr去除率的影响见图2。由图2可知,在试验范围即pH=4.0~8.7的范围内,PISC在pH=4.5~8.7之间,CODCr均有60%以上的去除率,即在此范围内PISC可以发挥较好的处理效果。尽管在pH=5~6时,CODCr的去除率最高,但是考虑到废水的排放标准(pH=6~9),在实际的废水处理中,不宜将pH掉到6以下;由图2可以看出,当pH在小于5.5后进一步降低时,CODCr去除率将随pH的减小而降低。尽管低pH值有利于废水中少量木质素的析出,但铁盐混凝剂的混凝性能受到影响,以至于处理后的上清液颜色加重,去除率降低。