选(1)CCJ/A系列除尘器对工作水位要求特别严格,而在使用过程中,水位是动态变化的,相应精密灵敏的控制装置控制一直不稳定可靠,造成基本上靠人工手动调节来控制,而水位控制范围在10 ̄20mm之间,因进水量和出水量不平衡,很容易造成水位过高,从而造成除尘器吸风口不能吸风,达不到除尘的效果;(2)CCJ/A系列除尘器对粉尘的吸收是靠气压差来实现的,其要求排风口、排风管、水箱的“S”型风口、进风管和进风口必须是连通的。否则,在排风口由于旋转叶轮造成的气压差不能传递到进风口,造成进风口未能形成气压差,起不到吸尘的效果。CCJ/A系列除尘器进水管直径为2″,排水管直径为1″,进出水量平衡控制困难。其气流通过的垂直范围在10 ̄20mm内,造成工作水位很难控制,极易出现两种状况:①工作水位过高,将水箱的“S”型风口完全堵住,气压差不能传递,吸风口没有气压差,不能形成“吸力”,从而没有除尘效果;②工作水位过低,水箱的“S”型风口完全放开,气压差能传递也形成较强“吸力”。但水箱中激起的水花很难与其中带粉尘的气体充分接触,粉尘直接由排风口排出,引起漫天尘雾,造成粉尘污染;(3)采用68#油润滑的润滑方式不佳。因除尘器是安装在露天下,受阳光直接照射,很容易造成温度上升,温升时常高达80℃以上。引起润滑油粘度降低,容易泄露,造成轴承缺油和润滑油粘度达不到要求而烧损,同时泄露的润滑油又造成环境污染。更重要的是传速器结构设计不合理,其动力传输是通过一根通轴连接到叶轮,造成散热不畅,轴承容易损坏,而且噪声较大。如要更换轴承,必须全部拆除,维修量大,一般要2 ̄3天才能处理好,造成除尘器有效运行率较低。根据近年来的数据统计表明,改造前平均每月除尘器要进行一次维修。 解决方案针对以上分析研究,如果采用较精密的电子控制仪来控制水位,一则投资较大;二则对操作工的技能要求较高,按现在操作工水平很难达到;三则改造时间长,维护工作量较大。立足现状,结合泡沫除尘器的工作原理,对4台CCJ/A系列除尘器进行改造。 其具体措施如下:(1)将泡沫式除尘器和CCJ/A系列冲激式除尘器本身的工作原理有机地统一。首先,将原进水口管径由2″减少至40mm,采用小水耗。要求操作工控制工作水位低于原工作水位(通过阀门很容易控制),保证除尘器排风口、排风管、水箱的“S”型风口、进风管和进风口是连通的,确保除尘器有较强的“吸力”;其次,在水箱进风口处安装3排水帘,利用泡沫式除尘器的工作原理,与带粉尘的气流充分接触,进行第一次过滤,基本消除气流中的粉尘。根据初步统计计算,估计水耗降低了1/3,即节约水耗约为50t/d.同时除尘不良的问题得到基本解决;(2)改变原润滑方式,采用脂润滑。润滑脂采用锂基脂,其失效工作温度在120~130℃,满足现有工作状况。同时,油泄露造成环境污染和润滑油失效的问题得到解决,降低轴承损坏的机率,提高除尘器的运行率;(3)噪声主要是由叶轮、电机和传速器的运行造成的。由于三者连在一起,因此将其三者密封在隔音罩内(具体是建一小砖木房,其造价低吸音效果好)。 一则基本消除噪声污染;二则适当降低工作环境温度(夏天尤其显著);(4)在现在的传速器上焊接散热片,提高散热能力;(5)通过在除尘器周围种植些花草树木,净化空气,美化环境。 改进效果减少设备故障的效益计算近一年来单台维修量由原来1次/月降低到0.1次/月,很大程度减少了维修工的工作量。按1次/月计算,每次维修平均消耗主材和设备费用为300元/次,辅材为50元/次,则每年节约维修成本3500元。节约资源很大程度上除尘器没有起到除尘作用,白白损失能源和水资源。根据除尘器的使用参数,按一天16h2个班计算,则每天电消耗为2512kW,水消耗为147.2t.