简析钢料厂烧点除尘器的运转

烧点除尘器气力输送系统组成气力输送系统图主要由气源、输送设备、管路、灰库和控制5个部分组成。 (1)气源。输送流量及气源压强经计算,烧结机机头为11.6m3/min,机尾为35m3/min,配料为11.15m3/min,整粒为12.1m3/min,压气品质要求需经过干燥过滤处理,压强0.40.7MPa. 一烧车间建有空压机站,在每个仓泵旁还配有4m3储气罐,保证了气力输送装置的正常用气。 (2)输送设备。根据设计基础资料中产灰量大小,确定在中间粉尘仓下烧结机机头、整粒、配料等系统配备1.25m3仓泵,机尾配备2.5m3仓泵及各种阀门。 (3)管路。主要由输灰管路、输气管路及平衡管组成。输灰管路将灰输送至集中粉尘仓,采用无缝钢管,弯头采用刚玉复合陶瓷耐磨弯头,机头除尘器的输灰管道为DN80/DN100,机尾为DN125/150/175,配料为DN80/DN100,整粒为DN80/DN100.因为起始端的流速低,浓度高,流态最不稳定,随着输送过程中摩檫阻力对压缩空气能量的消耗,管道压力逐渐降低,比容增加,使压缩空气体积膨胀,流速增高,为了控制过高的流速以防止磨损,所以采用扩管设计,后段管路管径增大。输气管路为除尘灰的流动和输送提供压气。平衡管主要是通过平衡阀的开启使空气从仓泵中排出,排气时携带有粉尘,不能直接排入大气。所以平衡管应该接入除尘器进口喇叭口侧板上(若接入灰斗,灰斗积灰易堵塞平衡管)。 (4)灰库。由140m3集中粉尘仓、LMC120脉冲反吹布袋除尘器、真空压力释放阀、星形卸灰阀、加湿机等组成。 (5)控制。仓泵放灰实现计算机自动控制,且有各种料位、压力仪表监控。 气力输送装置工作原理仓泵的进料阀打开,除尘灰在重力作用下落进泵中。在除尘灰填充的过程中,排气(平衡)阀打开使空气从泵中排出,此时管路上的出料阀关闭。当仓泵内料位计被覆盖显示泵已充满灰或设定时间到时,进料阀及排气阀关闭。此时进气阀打开,仓泵开始进气加压,当加压到设定值(压力开关动作)或设定时间到后打开出料阀,然后压缩空气将灰通过管道输送到灰库。当灰被输送至粉尘仓后,发出输灰管道压力下降的信号,关闭阀门,完成一次循环,如此反复。 系统调试气力输送设备安装完毕,龙净环保专门派出两名技术人员前来调试,可见,调试工作的重要性。 调试中遇到的问题、原因分析及处理机头、整粒、配料三台气力输送装置基本一次性调试成功,问题主要集中在机尾,机尾的除尘灰极易堵管,管路极易磨损。分析原因是机尾除尘灰颗粒大、粉尘重、灰量大、输灰管路太长,后修改输灰管路布置,管路当量长度减少100m,现已能正常输灰,但管路弯头磨损仍未有较大改观。下一步将对整个机尾除尘系统进行风量平衡调试,以免个别除尘点风量太大,吸入较大颗粒粉尘,更加剧管路磨损。 调试结果龙净环保技术人员经过一段时间的摸索调试,确定气力输送工艺循环过程为:(1)进料阶段。开启进料阀;延时2s;开启进气阀(一次气阀)若干秒(见实际参数); 关闭进气阀,开启平衡阀;进料时间到时,关闭进料阀后,关闭平衡阀。 (2)流化进气阶段。等待5s,确保进料阀关到位;开启进气阀(一次气阀);进气时间到后进入下一个阶段,注意此时不能关闭进气阀。 (3)输送阶段。打开出料阀;待出料阀开到位后,开启三次气阀;设定的输送时间到或者管道压力低于设定值时,进入下一阶段。 (4)吹扫阶段。吹扫管道,此时阀门状态与输送阶段相同;设定的吹扫时间到后,关闭3次气阀及进气阀(一次气阀);等待5s后关闭出料阀,进入下一阶段。 (5)等待阶段。本阶段所有阀门均处于关闭状态,等待时间到后,重新开始一个循环。若管道输送压力大于堵管压力值,则视为已堵管,清堵工艺为:打开清堵料阀及出料阀,关闭阀门;待管道压力低于设定的压力时(压力低检测)关闭清堵料阀,打开三次气阀;若管道压力高于设定的压力时(堵管压力),转到,若管道压力在指定时间内不高于堵管压力时,则表明管道已疏通,此时应继续送气直到压力低于设定的低压(压力低检测)。 各阶段的时间和压强参数如所示。 各阶段时间、压强参数表项目进料时间/s进料流化时间结语除尘灰的气力输送在我厂属首次应用,在国内应用也不广泛,该套装置现已运行2个月,一直运行平稳,基本达到设计要求。主要问题是管路弯头磨损,耐磨方式有待改进。