1.1 废水水质、水量
该厂排放废水中含有大量菌丝体,BOD5、CODCr、SS、色度等指标均很高。
设计处理水量:庆大霉素废水为51m3/d,其他废水20m3/h。庆大霉素废水主要污染指标为:CODCr19 000 mg/L,SS10000mg/L,BOD57500mg/L,pH 5.48。
1.2 废水处理工艺流程
废水处理工艺流程如图1。废水经格栅后进入曝气调节池,经低氧处理后由泵提升进入初沉池中,出水进入生物接触氧化池,其出水与低污染废水混合经二沉池泥水分离后排放。初沉池、二沉池剩余污泥经浓缩后由板框压滤成泥饼焚烧。污水由泵一次提升后,其余为重力出流。
主要构筑物及工艺参数见表1。
构筑物 | 规格型号 | 设计及运行参数 | 数量 |
曝气调节池(第一段低氧活性污泥池) | 钢筋混凝土 13m×6.5m×3.5m |
0<DO<mg/L,曝气时间50-100hMLSS 10g/L,污泥回流率80% COD容积负荷7.6KgCODcr/(m3.d) | 1座 |
初沉池 | 钢筋混凝土 ¢2.5m×8.1m(¢×H) |
沉淀时间7.5h | 1座 |
生物接触氧化池(第二段好氧池) | 钢筋混凝土 3.8m×3.8m×3.7m |
DO=2mg/L,曝气时间48h 膜外的MLSS 4.5g/L CODcr容积负荷7.7KgCODcr/(m3.d) |
2座 |
二沉池 | 钢筋混凝土 4m×2m×3.7m(合建) |
深沉时间2.5h | 2座 |
格栅 | WGS-500型 | 1台 | |
双螺旋曝气器 | YX420型 | 12只 | |
污水泵 | IS50-32-200型 | 1用1备 | 2台 |
较茨鼓风机 | L32-15/0.35型 | 1用1备 | 2台 |
板框压滤机 | BAS4/320-25型 | 每周运转8h | 1台 |
2 设计特点
② 第二段生物好氧处理池为生物接触氧化池,该生物膜法具有操作管理方便、可靠、污泥产量少、处理效果稳定等优点。
③ 曝气调节池回流污泥由初沉池重力回流,不需另设动力设备。
3 调试运转
① 培菌过程
取肉联厂二沉池剩余污泥6 m3作为接种污泥,加适量庆大霉素废水、粪便水及其他水等配制后(混合液CODCr在1 000 mg/L左右)进行闷曝,每天排走过量上清液,补充微生物繁殖生长所需要的营养物质,此过程经10d左右结束。
② 生物接触氧化池挂膜过程
将调节池培养成熟的污泥加入生物接触氧化池中闷曝,定期排走上清液,15d左右填料上的生物膜生长较好。
③ 驯化运行过程
培菌结束后开始驯化运行,此过程经3个多月、分两个阶段进行。
低负荷运行阶段:CODCr在10000mg/L左右;
中高负荷运行阶段:CODCr在16800~25600mg/L。
3.2 运行情况
调试运行期间水温为14~25℃。低负荷运行的进水CODCr为9668mg/L,第一段处理后出水CODCr为5751mg/L,去除率为40.5%;第二段处理后出水CODCr为549mg/L,总去除率为94.3%;中、高负荷运行结果表明:当庆大霉素废水的进水CODCr在16800~25600mg/L(平均为20193mg/L),SS在7.112~11.987g/L(平均为9.133g/L)变化范围内,经第一段低氧处理后,出水CODCr为14122mg/L,去除率为30.1%,SS值为8.762mg/L,去除率为4.1%;经二段好氧处理后的最终出水CODCr为1514mg/L,总去除率为92.5%;SS为276mg/L,总去除率为96.8%。
4 几点体会
② 两段生物池采用同一供风系统供应,调节供气量比较困难,应对低氧曝气池设置专一的供气系统。
5 结论
② 工艺操作简单,运行可靠。
③ 基建投资省(515.5元/kgCODCr)。
④ 处理成本低:电耗为0.4kW·h/kgCODCr,处理成本为0.63元/kgCODCr,污水处理投资占全厂投资总额的2.5%左右,污水处理成本占庆大霉素产品成本的0.81%。